差壓式流量計由節(jié)流裝置和差壓變送器構(gòu)成,對于差壓式流量計安裝時都有最小直管段的要求。昌暉儀表分享一例直管段已滿足要求,因工況不同,差壓式流量計仍無法工作的故障處理案例,以此豐富儀表人安裝使用差壓式流量計的實戰(zhàn)經(jīng)驗。
某石化企業(yè)用差壓式流量計(阿牛巴流量計+差壓變送器)測量苯乙烯尾氣流量,安裝時最小直管段符合差壓式流量計要求,儀表安裝好投入使用時發(fā)現(xiàn)差壓式流量計無法檢測到流量。
在發(fā)現(xiàn)問題后的前期檢查工作
1、檢查單晶硅差壓變送器YR-101的測量和輸出。
YR-101差壓變送器現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)無法測量到差壓,拆除儀表單體校驗,差壓變送器差壓值測量正常,沒有偏差。差壓變送器回路電流測試也正常,變送器的溫度和壓力測量也正常。所以,判斷單晶硅差壓變送器YR-101正常。
2、檢查五閥組是否出現(xiàn)泄漏或出現(xiàn)內(nèi)漏,現(xiàn)場測量外漏和內(nèi)漏測試,五閥組正常。
3、檢查巴體安裝方向,現(xiàn)場檢查安裝方向正確。
4、差壓式流量計前直管段也符合要求。
5、檢查阿牛巴巴體測量孔和引線有沒有堵的情況。現(xiàn)場放空檢查引線沒有堵,巴體也沒有出現(xiàn)堵塞的情況。只是巴體上有一些銹跡但測量孔完好,巴體也完好所以,無法測量到流量情況并不是因為巴體原因造成。為了確認差壓值,曾用羅斯蒙特3051差壓變送器裝到現(xiàn)場測量現(xiàn)場的差壓值,依舊沒有測到差壓。
綜上所述,儀表方面都正常,但是工藝管道里面平常確有8000Nm3/hr的流量。
原因分析
造成差壓式流量計無法測量到差壓值的原因有二:
1、巴體前面有異物擋住了流量,造成流動的介質(zhì)無法在巴體上形成差壓。
2、流量不穩(wěn)定,流體流動方向沒有正面沖擊巴體,造成巴體無法測量到差壓。
針對以上原因現(xiàn)場檢查確認。首先檢查管道內(nèi)有無異物,沒有發(fā)現(xiàn)異物。在現(xiàn)場檢查時發(fā)現(xiàn)阿牛巴流量計前端有兩個連續(xù)的直角彎。
分析推理
是否存在因兩個連續(xù)的直角彎對管道內(nèi)介質(zhì)的流動方向造成影響,使流體流動方向不是在管線內(nèi)直線運動而是在管道內(nèi)呈非直線流狀向前推進。因非直線流無法在巴體上形成有效的差壓,從而造成無法測量的情況發(fā)生。
通過前面的分析進行了多次的處理驗證,發(fā)現(xiàn)介質(zhì)在管道內(nèi)呈環(huán)流狀向前推進,在現(xiàn)在測量位置安裝阿牛巴不合適,造成差壓式流量計對介質(zhì)流量的無法測量。本案例中雖然阿牛巴的前后直管段符合要求,但是前面的兩個直角彎對介質(zhì)的流動造成了影響,使流體的工況不能滿足差壓式流量計測量的要求。流體在管線內(nèi)流動情況示意圖(如下圖)。
處理方法也有二者可選:其一,在阿牛巴的巴體前面直管段上安裝一穩(wěn)流器用來穩(wěn)定流體流向;其二,改變阿牛巴的安裝位置。鑒于用戶重新定購一個穩(wěn)流器需要投資,本此維修采用改變阿牛巴的安裝位置,只需要重新找位置后開孔安裝即可,后者處理起來更方便易行。所以,將阿牛巴的測量位置改到了裝置界區(qū)位置。此位置前后都沒有直角彎,完全滿足阿牛巴的準確測量,變更差壓式流量計安裝位置后儀表正常投入使用,測量正常。
故障處理經(jīng)驗談
對于差壓式流量計的安裝即使已滿足最小直管段的要求,在某些工況下仍可能無法工作,這時需要根據(jù)實際情況,適當增大直管段,使差壓式流量計能夠正常使用。
流量計相關(guān)閱讀
使用流量計前應(yīng)了解些什么問題
差壓式流量計常用計算公式及計算實例